今年以來,煉鋼廠電儀作業(yè)區(qū)牢固樹立過“緊日子”思想,堅持抓大盯小,從細(xì)節(jié)入手,多角度、全方位,深挖崗位創(chuàng)新“金點子”,充分挖掘潛在的降本點、增效源,做活降本增效文章,努力實現(xiàn)效益最大化。
風(fēng)機變頻器改造,保安全
該作業(yè)區(qū)5#、6#轉(zhuǎn)爐合金烘烤過程中,風(fēng)機變頻器故障,導(dǎo)致煤氣燃燒不充分。為確保安全生產(chǎn),該作業(yè)區(qū)維修技術(shù)人員現(xiàn)場找問題、查圖紙、定對策,決定對變頻器輸出信號端,重新設(shè)定為待命和RY(變頻器準(zhǔn)備好)兩種狀態(tài),并將風(fēng)機接觸器控制線經(jīng)過繼電器常開點,變頻器啟動信號由接觸器輔助節(jié)點控制變頻器啟停。改造后,解決了變頻器對風(fēng)機的啟??刂疲档土嗽O(shè)備故障率,年可節(jié)約維修費用2萬余元。
電振變頻雙控改造,穩(wěn)順行
該作業(yè)區(qū)5#轉(zhuǎn)爐4#、5#、7#電振均為大功率電機,因使用頻次高、電機保護性差,容易制動效果差,造成頻繁出現(xiàn)故障。為解決這一問題,電氣技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真分析討論,決定對電振變頻系統(tǒng)進行改造,通過重新敷設(shè)電纜,安裝斷路器、變頻器,由每臺變頻器單獨控制一個電機,再由空開分別控制變頻器,調(diào)節(jié)變頻器方向,將兩電機成反方向運行狀態(tài)。改造后,減少了電機故障率,降低了人員勞動強度,預(yù)計年可節(jié)約電機維修費用18萬元。
鍋爐軟啟動改造,保穩(wěn)定
該作業(yè)區(qū)水處理鍋爐系統(tǒng)設(shè)備元件老化故障頻繁,加之新系統(tǒng)設(shè)備升級,造成電機負(fù)荷增大,影響生產(chǎn)順行。針對這一問題,電氣維修人員集思廣益,經(jīng)討論研究,決定拆除原電氣設(shè)備及控制線路,回收利用以往替換的舊設(shè)備,重新更改柜子里固定電氣元件的擋桿,并增加橫擋。對現(xiàn)場控制箱線路進行改造,使用軟啟動按鈕的常開點控制??刂苹芈吩谠娏髯兓ジ衅魃显黾右粋€,串入二次回路做過流保護作用。改造后,延長了鍋爐軟啟動壽命,保證了生產(chǎn)穩(wěn)定運行,可節(jié)約采購費用38萬元。
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