二季度,煉鐵廠原料一區(qū)從經(jīng)營(yíng)意識(shí)、算賬思維等方面著手,牢固樹立“算細(xì)賬、節(jié)成本”意識(shí),積極開展技術(shù)改造、崗位創(chuàng)新等活動(dòng),為企業(yè)提質(zhì)增效奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
管帶機(jī)安裝新型雨刮器穩(wěn)生產(chǎn)
1375米管帶機(jī)主要依靠機(jī)頭傳動(dòng)裝置來實(shí)現(xiàn),由于管帶機(jī)皮帶處于露天,下雨天皮帶容易出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn),影響生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。為解決這一難題,技術(shù)人員決定在管帶機(jī)皮帶上安裝新型雨刮器,通過鋼絲繩加配重方式調(diào)整雨刮器與帶面間隙,徹底解決了管帶機(jī)帶面水分難于清除以及皮帶打滑等問題。改造后,生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行,年可節(jié)約備件費(fèi)用13.9萬元。
堆料機(jī)液壓系統(tǒng)連鎖改造創(chuàng)效益
混勻堆料機(jī)在執(zhí)行混勻配比時(shí),俯仰大臂在不升降的情況下運(yùn)轉(zhuǎn)堆料,液壓控制系統(tǒng)隨著堆料機(jī)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn),造成液壓控制元器件、閥體等部件損耗,液壓潤(rùn)滑油液溫度上升,對(duì)設(shè)備造成一定損傷,制約堆料系統(tǒng)。針對(duì)這一問題,經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)研究,決定將堆料機(jī)液壓油泵與升降大臂連鎖修改,當(dāng)大車正常行走不升降時(shí),液壓油泵自動(dòng)停止待機(jī)。一旦俯仰大臂需要提升或降臂時(shí),液壓油泵啟動(dòng)直至動(dòng)作指令結(jié)束。改造后,有效解決了堆料機(jī)液壓控制系統(tǒng)損耗問題,年可降低備件費(fèi)用11.73萬元。
管4帶傳動(dòng)裝置改造促高效
管4帶主要承擔(dān)著將物料分類輸送到二次預(yù)配1-10倉中,依靠移動(dòng)小車來實(shí)現(xiàn)物料精準(zhǔn)入倉。因小車機(jī)架空間、負(fù)重的原因,正常生產(chǎn)過程中傳動(dòng)部位機(jī)座超載嚴(yán)重,造成機(jī)架出現(xiàn)下沉現(xiàn)象,影響設(shè)備正常運(yùn)行。針對(duì)此問題,經(jīng)技術(shù)人員調(diào)查研究,決定選用MC3RLHF05性能更加穩(wěn)定、體容空間相對(duì)較小的SEW空心軸減速機(jī)來替代傳統(tǒng)減速機(jī),同時(shí)將傳動(dòng)裝置整體挪移。改造后,機(jī)頭傳動(dòng)裝置載重量降低,確保了生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定順行,年綜合創(chuàng)效14.14萬元。
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