2021年,煉鋼廠緊扣“提質增效、升級轉型、綠色智能”三大主題,緊盯降本增效關鍵環(huán)節(jié),集思廣益、攻堅克難,在鋼包烘烤、中包烘烤中持續(xù)開拓新的降本增效方法,使轉爐煤氣消耗同比降低噸鋼2.46立方米,綜合創(chuàng)效320余萬元。
優(yōu)化生產(chǎn)組織,減少能源消耗
鋼水溫度是煉鋼的生命線,是轉爐連鑄兩個工序的銜接關鍵點,更是連鑄穩(wěn)定澆鑄的重要保障,鋼包、中包是存儲、運輸鋼水的容器,也是控制鋼水溫度的關鍵點。為精準控制鋼水溫度,有效減少能源消耗,該單位修訂《鋼包、中包周轉運行規(guī)定》,控制鋼包周轉數(shù)量,從生產(chǎn)組織上克服困難,實施“4爐3機11包”“2爐2機5包”周轉法,壓縮鋼包、中包空冷時間,化解過程溫度影響。同時以優(yōu)化能量損失為原則,有效利用熱損,即嚴格控制出鋼溫度,在鋼包站不降溫、不加熱,以達到中包澆鑄溫度,降低能源消耗。
推進技術創(chuàng)新,精準溫控鋼包
鋼包烘烤通過時間控制,導致鋼包投用溫度不均勻,同一烤包位的溫差可達100-150攝氏度。烤包溫度不一致,導致鋼水溫度不穩(wěn)定,影響正常生產(chǎn)。該單位通過引進紅外測溫裝置,建立鋼包烘烤自控系統(tǒng),設定曲線烘烤程序,以鋼包實時溫度控制烘烤火焰大小,實現(xiàn)精準曲線烤包。改造后,烘烤時間比原有烤包時間平均減少12.4%,煤氣消耗平均節(jié)約27.06%,平均溫度精確到950攝氏度左右,終點烤包上線溫度達到精準化效果。
調(diào)整設備結構,有效提質增效
該單位對連鑄中包進行蓄熱式烘烤改造,蓄熱裝置內(nèi)煤氣和空氣經(jīng)過專用換熱通道提溫后進行燃燒,增加煤氣熱值;空氣、煤氣流量比例采用的是自動調(diào)節(jié),在烘烤溫度達到設定值后自動進入保溫低能耗狀態(tài),降低轉爐煤氣消耗。
鋼包烘烤器之前采用傳統(tǒng)燒嘴加熱,由于空氣和煤氣壓力偏低,造成烤包火焰外泄,鋼包上部和底部溫差偏大。針對這一問題,該單位技術人員進行富氧烘烤改造,將原有的燒嘴改造為富氧燒嘴,增強火焰的硬度及長度,延長了煙氣在加熱空間內(nèi)的滯留時間,防止火焰上浮,減少高溫煙氣外泄,提高了傳熱過程輻射換熱的比例和火焰溫度,強化包內(nèi)熱輻射,使鋼包內(nèi)襯的傳熱加快,提高燃燒的熱效率,充分發(fā)揮能源利用率。
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