十月份,軋鋼廠通過小技小改、優(yōu)化設備設施等有力舉措,提高生產作業(yè)率,降低生產成本,為生產安全穩(wěn)定順行提供有力支撐。
CPU網絡通訊分級優(yōu)化結碩果
改造前,軋線各CPU系統(tǒng)之間的聯(lián)鎖全部采用硬線,若出現故障后,問題比較難查找,嚴重影響作業(yè)率。針對此問題,經技術人員研究,決定將CPU系統(tǒng)按照等級分為重要類聯(lián)鎖和一般類聯(lián)鎖,重要類聯(lián)鎖仍然采用硬線方式,一般類聯(lián)鎖改為網絡通訊,同時優(yōu)化程序,CPU之間的電纜可全部取消。改造后,上線使用效果良好,通過網絡通訊后,故障容易查找,同時降低了誤機時間,年綜合創(chuàng)效26萬元。
巧改“斜拉傳動”創(chuàng)效益
該單位棒材一線精整成品二鏈設備對成品棒材收集起著重要作用。該組鏈條在運行過程中斷裂后易導致主傳動軸卡彎變形,軸承座破裂,嚴重時會導致減速機損壞,嚴重影響生產節(jié)奏。為解決此問題,經技術人員現場觀察設備運行情況,對鏈條斷裂事故原因分析,最終制定改造方案,對傳動部位進行改造,將鏈條的垂直傳動改為斜拉傳動。改造后,上線使用效果良好,節(jié)約了備件費用,減輕了人員勞動強度,年創(chuàng)效23萬元。
軋槽優(yōu)化改造提效率降成本
該單位棒材一線8架軋機在生產過程中軋槽利用率為5組,利用率低,換輥頻繁,無形中增加了人員勞動強度。針對此問題,技術人員對8架軋輥進行測量、分析,決定將軋槽間距縮小,同時將導衛(wèi)框架降低5毫米,滿足8架軋輥可以使用6組軋槽,達到減少換輥頻次的目的。改造后,上線使用效果良好,不僅降低了人員勞動強度,同時年可降低誤機時間3小時,綜合創(chuàng)效12萬元。
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