上半年,龍鋼公司煉鋼廠全體干部職工緊扣“提質(zhì)增效、升級(jí)轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,牢固樹立 “過緊日子”思想,兩眼向內(nèi)、主動(dòng)出擊,扎實(shí)部署、開足馬力,全面打響提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn),奮力當(dāng)好企業(yè)改革發(fā)展排頭兵。
守正創(chuàng)新,多措并舉降成本
該單位結(jié)合自身生產(chǎn)工藝及設(shè)備現(xiàn)狀,大膽變通、創(chuàng)新,優(yōu)化冶煉工藝,進(jìn)一步降低固廢產(chǎn)生量,降低鋼鐵料消耗。嚴(yán)格把控進(jìn)廠物料,對(duì)新老區(qū)入爐物料進(jìn)行細(xì)篩分,并且分用途使用。實(shí)施留渣操作,開展少塵冶煉技術(shù)攻關(guān),進(jìn)而減少轉(zhuǎn)爐渣量,減少鋼渣副產(chǎn)品,降低污泥及除塵灰??刂仆赓?gòu)廢鋼中含鋅廢鋼的進(jìn)購(gòu)量,減少外購(gòu)廢鋼鐵非標(biāo)料型入爐量,提高優(yōu)質(zhì)廢鋼進(jìn)購(gòu)比率。全流程廢鋼配加降低鐵水單耗,實(shí)施廢鋼烘烤工藝,提高廢鋼加入量,減少轉(zhuǎn)爐富余熱量。通過工藝優(yōu)化和技術(shù)攻關(guān)提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)命中率,減少渣中帶鐵量,降低鋼鐵料消耗。
追根溯源,穩(wěn)定系統(tǒng)平衡鋅
針對(duì)高爐鋅元素富集造成的能量損耗、鐵水質(zhì)量下降等問題,該單位迅速反應(yīng)、主動(dòng)出擊,成立了降低污泥鋅含量技術(shù)攻關(guān)小組,制定嚴(yán)密的攻關(guān)方案,分時(shí)間段調(diào)整轉(zhuǎn)爐入爐物料,制作取樣工具,不斷規(guī)范整個(gè)制樣流程過程,通過長(zhǎng)期的對(duì)比試驗(yàn),最終確定含鋅物料來源。通過計(jì)量卡規(guī)范污泥轉(zhuǎn)運(yùn)過程、精準(zhǔn)計(jì)量,物料平衡計(jì)算,對(duì)高鋅原料加入量進(jìn)行調(diào)控,并進(jìn)行追蹤驗(yàn)證。6月份,最終將轉(zhuǎn)爐污泥鋅含量降低0.5%,實(shí)現(xiàn)了污泥鋅含量攻關(guān)階段性勝利,為完成“788”任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
集控開源,深挖內(nèi)潛創(chuàng)效益
該單位不等不靠,挖掘深層市場(chǎng)效益,對(duì)不同料型廢鋼按照收得率進(jìn)行廢鋼成本測(cè)算,結(jié)合廢鋼市場(chǎng)價(jià)格綜合評(píng)判廢鋼性價(jià)比,建立“廢鋼效益”模型,為轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟(jì)冶煉實(shí)時(shí)把脈;積極開源節(jié)流,率先開展配加鋼渣粉,經(jīng)過大量的實(shí)踐積累,最終摸索總結(jié)出一套成熟的鋼渣粉配加工藝,實(shí)現(xiàn)了每月產(chǎn)生的大小塊鋼渣、鋼渣粉、豆粒鋼等鋼渣副產(chǎn)品全產(chǎn)全消,豐富了廢鋼供給,緩解了廢鋼市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)壓力,創(chuàng)造了新效益增長(zhǎng)點(diǎn)。
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